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希思克直線導(dǎo)軌:幾種高效率的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)設(shè)計介紹

文章來源:東莞希思克傳動科技有限公司    發(fā)布日期:2023-2-18    瀏覽:313次


希思克直線導(dǎo)軌:幾種高效率的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)設(shè)計介紹

直線滑軌安裝孔的欠佳除開沉孔深層不一致、沉孔直徑規(guī)格誤差、沉孔的倒圓角誤差以外,也有更比較嚴(yán)重的直線滑軌安裝孔間隔的積累偏差誤差,立即危害直線滑軌安裝精密度,沉孔規(guī)格誤差具備螺帽密封性實際效果

說白了直線導(dǎo)軌安裝孔間隔的積累誤差,就是指在1根直線導(dǎo)軌上存有好幾個孔(比如,2m的25mm規(guī)格型號直線導(dǎo)軌上存有67個孔),數(shù)控車床一般通過使麻花鉆和直線導(dǎo)軌數(shù)次相對性挪動來開孔,進(jìn)而在前面和后邊的孔間隔中積累誤差,在業(yè)內(nèi)積累偏差的緣故是導(dǎo)軌原材料不勻稱,破孔時無伸縮式周期性,數(shù)控車床本身精度級別不夠,破孔速率超出主滾動軸承精密度和彎曲剛度容許范疇,數(shù)控車床設(shè)計方案不合理的系統(tǒng)軟件偏差等。

直線導(dǎo)軌安裝孔的加工要求

如圖1所示,直線導(dǎo)軌安裝孔沉孔、孔口倒角、底孔的尺寸和中心距有一定精度要求,底孔倒角精度要求低。在其中中心間距精度最重要,鄰近孔位精度無須像公司規(guī)定的±0.05mm之內(nèi)那般高,但務(wù)必抑止積累偏差。以25mm規(guī)格導(dǎo)軌為例,德國某品牌直線導(dǎo)軌安裝孔中心距公差圖樣要求只是±0.3mm,但包含了累積誤差。本文建議直線導(dǎo)軌任意兩孔的中心距公差標(biāo)準(zhǔn)按±0.2mm控制。

一般的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)方案分析

(1)采用導(dǎo)軌移動、鉆削頭固定的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)。這種鉆孔機(jī)占地面積很大,一般采用4個動力頭分別從導(dǎo)軌兩側(cè)鉆孔,導(dǎo)軌臥式,逐個孔依次移動完成所有孔的鉆削。

這種鉆孔機(jī)對導(dǎo)軌移動又有兩種驅(qū)動方案。一是伺服機(jī)構(gòu)整體拖動直線導(dǎo)軌全長范圍連續(xù)移動(下稱“導(dǎo)軌全行程伺服驅(qū)動移動四主軸加工”方案),此方案鉆孔精度可達(dá)到要求,但換型號不方便;二是在行程很短的伺服滑臺上安裝可以移動的液壓虎鉗、配合固定虎鉗交換夾緊和松開直線導(dǎo)軌,每次移動一個孔位,完成直線導(dǎo)軌全部孔的加工(下稱“導(dǎo)軌液壓夾緊交換驅(qū)動四主軸加工”方案),這種方案孔距累積誤差難以做到合格,比如,相鄰孔距偏差即使只有0.01mm,60多個孔,累計偏差就超過了0.6mm,由于導(dǎo)軌鉆孔時伸長或縮短重復(fù)性差,即使通過數(shù)控系統(tǒng)補(bǔ)償滑臺誤差,累積誤差也難以穩(wěn)定解決。

(2)單主軸移動、分工步加工方案。即采用1個傳統(tǒng)的單頭動柱鉆孔機(jī),先鉆完所有底孔,再回去從第一個孔開始逐一鉆沉孔、沉孔孔口倒角,各工步分次鉆削,采用這一方案的國產(chǎn)機(jī)床成本比較低,但效率也很低。

(3)單主軸移動、成型復(fù)合刀加工方案。采用復(fù)合鉆頭1次鉆削底孔、沉孔和孔口倒角,刀具成本很高,對機(jī)床剛性要求非常高。

(4)雙主軸單驅(qū)加工方案。此方案是在傳統(tǒng)動柱鉆孔機(jī)的Z軸滑板上固定安裝兩個主軸,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“單主軸移動、成型復(fù)合刀加工方案”相比,效率相當(dāng),但刀具費用有所降低,沉孔還是必須完全用成型刀锪孔,刀具消耗成本仍然比較高。

(5)三主軸單驅(qū)加工方案。此方案是在傳統(tǒng)動柱鉆孔機(jī)的Z軸滑板上固定安裝3個主軸,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“雙主軸移動、主軸單驅(qū)加工方案”相比效率有所提升,刀具費用降低,但3個頭固定,鉆頭更換時調(diào)整麻煩,加工效率與沉孔深度和倒角均勻性質(zhì)量難以兼顧,工人往往會犧牲加工質(zhì)量。

(6)三主軸三驅(qū)加工方案。此方案是在動柱鉆孔機(jī)的立柱上安裝3個滑臺,每個滑臺上安裝一個鉆削頭,每個鉆削頭獨立通過伺服驅(qū)動鉆孔。3個主軸可以獨立控制深度,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“三主軸移動、主軸單驅(qū)加工方案”相比效率明顯提升,刀具費用降低。本機(jī)優(yōu)點是效率較高,質(zhì)量合格率高。缺點是機(jī)床成本較高。

(7)三主軸三驅(qū)加工方案加底面倒角。此方案是在“三主軸移動、主軸三驅(qū)加工方案”的基礎(chǔ)上,底面加1個倒角動力頭,1次裝夾完成導(dǎo)軌所有孔的加工。本機(jī)優(yōu)點是效率高、質(zhì)量合格率高。缺點是機(jī)床成本高。

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